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YJ17卷煙機蜘蛛手部套骨架油封漏油問題的研究

2011-04-21

作者:王志雄
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  摘 要:本文分析了YJ17卷煙機蜘蛛手部套骨架油封漏油的原因,提出了油封密封部位零件軸徑表面的無螺旋線加工概念,并研究該類零件的設計、加工和檢測方法,探索出獨特的裝配工藝,以確保潤滑系統(tǒng)無灰塵和雜質(zhì),從而達到提高骨架油封使用壽命的目的。
  關鍵詞:蜘蛛手部套;設計;加工;檢測;裝配;用戶換油 
  YJ17卷煙機是從德國HAUNI公司引進技術制造的一種高速卷煙機,它大量使用了骨架油封,密封效果較好。但該機型蜘蛛手部套共有24個骨架油封,內(nèi)裝1.2升潤滑油,工作時油溫達67℃,唇口溫度約120℃,潤滑油無循環(huán)冷卻和過濾,油封使用效果不易達到要求。該部套個別骨架油封在廠內(nèi)調(diào)試時發(fā)生過損壞,有的使用壽命無法達到設計要求,使用效果與進口設備相比尚存在差距。
  為了解決蜘蛛手部套漏油問題,提高其使用壽命,確保產(chǎn)品質(zhì)量,我們經(jīng)過一年多的不懈努力,取得了比較好的效果。
  一、原因分析 
  1.工作原理 
  骨架油封的內(nèi)徑小于軸徑,當油封裝在軸上之后,油封唇緣抱在軸徑上,當軸旋轉(zhuǎn)時,在唇緣和軸徑之間會形成彎月形的密封油膜,從而達到密封的目的。如果油膜被破壞,油封就會發(fā)生泄漏。
  2.原因分析
  原因分析魚翅圖如下:
  3.要因確認 
  為找到漏油的主要原因,我們對每一個因素進行了仔細分析。 
 ?。?)通過對所有庫存骨架油封進行檢測,發(fā)現(xiàn)均不存在質(zhì)量問題,所以油封質(zhì)量問題可排除在外。 
 ?。?)產(chǎn)品選用高質(zhì)量潤滑油,潤滑油質(zhì)量應該沒有問題。 
 ?。?)通過對相關零件進行檢測,并與相關科技資料進行對照,發(fā)現(xiàn)零件設計存在缺陷,表面質(zhì)量有待提高。所以,零件質(zhì)量是漏油的主要原因之一。
 ?。?)通過對蜘蛛手部套裝配過程進行跟蹤調(diào)查,發(fā)現(xiàn)該部套是按常規(guī)方法進行裝配,過程中存在不少問題。所以裝配質(zhì)量是漏油的另一主要原因。
  二、改進措施 
  我們在實踐中按照PDCA循環(huán)科學思路,反復實驗,從設計、加工、檢測、裝配、標準5個方面進行規(guī)范,主要做了以下工作:
  1.統(tǒng)一零件設計 
 ?。?)無螺旋線表面
  通過在實踐中反復摸索,我們發(fā)現(xiàn)軸徑表面有殘余螺旋線。其原因是精修砂輪時,砂輪作旋轉(zhuǎn)運動,修整器作軸向運動,修整器上金剛石的軌跡實際上是一條螺旋線,這就在砂輪表面形成了螺旋線。在進行零件加工的時候,砂輪就會在軸徑表面產(chǎn)生殘余螺旋線,這樣軸轉(zhuǎn)動時螺旋線就會刮傷密封面,從而影響骨架油封的使用壽命。與骨架油封相配合的軸徑表面應設計為無螺旋線表面(即去除螺旋線后的表面)。
  (2)軸徑密封部位圖樣標注:
 ?。?)軸向倒角 
  與骨架油封的內(nèi)外圈有接觸的部位均應設計為合理的光滑過渡的倒角、倒圓。 
  2.骨架油封密封部位軸徑表面的新加工工藝 
  工藝路線為:車→淬火→粗磨→精磨→研磨。 
  粗磨在普通外圓磨床上完成,加工時采用徑向進給,外圓尺寸留量0.10mm~0.12mm。 
  精磨在高精度外圓磨床上完成,精修砂輪,加工時采用徑向進給,保證圖面粗糙度符合要求,外圓尺寸留研磨余量0.005mm。
  研磨在普通車床上完成。我們同砂輪廠合作,專門設計了一種由樹脂和超細磨粒(300#)組成的具有研磨和拋光作用的研磨棒。加工時,工件旋轉(zhuǎn),將研磨棒裝在刀架上,壓在工件上即可,一分鐘便可以消除螺旋線。
  3.制訂零件檢測標準和方法 
 ?。?)軸徑表面過于粗糙,可能在其穿過極薄的油膜表面時造成與密封唇口的干接觸,從而產(chǎn)生很大的磨損;而表面過于光滑則妨礙油膜在軸上濕潤和保存。實驗表明,面粗糙度大于Ra0.1時,就會發(fā)生泄露,表面粗糙度應控制在Ra0.25~0.5。
 ?。?)軸徑表面無劃痕。表面任何劃痕都會刮傷油封,從而發(fā)生泄漏。 
 ?。?)無螺旋線檢測。檢測裝置由變頻調(diào)速電動機驅(qū)動,工件裝在二頂針之間。檢驗工裝示意圖如下:
  操作步驟:先在被檢測工件表面上涂上粘度較低的礦物油,再掛上蠶絲線和吊塊(重22克,圓錐形),吊塊重心位于工件的正下方。啟動設備時,先低速,后高速(150r/m)。蠶絲線如果呈無軸向移動,則說明該工件表面為無螺旋線表面。
  4.改進裝配工藝 
  改進常規(guī)裝配辦法,設計專用工位器具和專用工裝,確保油封密封處軸徑表面不劃傷、油封唇口不損壞、油封唇口位置正確;利用超聲波清洗零件,杜絕金屬微粒及灰塵進入箱體;本部套二次試車時換油,使初期劇烈磨損產(chǎn)生的微粒及時排出。
  5.修改操作說明書 
  潤滑油在使用過程中受到機械的摩擦作用產(chǎn)生熱量,加上攪動、剪切和空氣的侵入,使之慢慢氧化變質(zhì),形成大量磨粒進入油封配合面,從而發(fā)生泄漏。為此,我們修改了PROTOS70操作說明書,要求新設備運行一個月后更換蜘蛛手部套潤滑油,以后每運行3個月更換一次潤滑油。
  三、效果驗證 
  我們設計了蜘蛛手部套模擬試車臺,對零件的設計、加工、檢測、換油環(huán)節(jié)進行驗證,發(fā)現(xiàn)改進后骨架油封的使用壽命可達6000h,完全可與進口設備相媲美。
  我們把以上改進措施應用在產(chǎn)品上,效果十分理想。該設備在廠內(nèi)調(diào)試時無滲漏現(xiàn)象,用戶使用狀況良好。 
  作者簡介:王志雄,常德煙機公司主管工程師,主要從事煙機工藝和工裝設計工作,先后發(fā)表過《磁性等高鐵》、《小孔徑軸承拔出器》等論文。