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脫硫風機軸承損壞的原因及處理

2009-12-10

王魯濟
(濟南鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)
  摘要 :針對脫硫引風機投運后軸承連續(xù)損壞,反復處理無效的情況,通過對軸承型式重新選型,找到了解決滾動軸承頻頻損壞的辦法。
      關鍵詞 :脫硫風機;轉(zhuǎn)子;軸承
      中圖分類號: TH43 ; TH133.3    文獻標識碼: B
      Reason and Solving Measures for Bearing Damage in Desulphurization Fan     
  Abstract: According to the condition of bearing damaged frequently after the desulphurization wind fan in operation and treated repeatedly , the solving method is found out based on the re-selection of bearing type. 
  Key words: desulphurization fan; rotor; bearing
  
  0  引言
  我廠120m2 燒結(jié)機因環(huán)保需求 , 于2007年12月在主抽風機大煙道串聯(lián)了一臺脫硫增壓風機,型號:Y4-2 × 73 № 20.5F ,進口容積流量:11000m3 /min ,風機靜壓升:3000Pa,轉(zhuǎn)速:990r/min 。轉(zhuǎn)子兩端均采用球面滾子軸承 SKF22332,安裝后短暫試機尚可,但自正式投運起,先是后端軸承損壞 , 后又前端軸承損壞,再又后端軸承再次損壞,3次損壞僅歷時3個多月。經(jīng)分析查找原因,并對機組振動進行了相應跟蹤監(jiān)測,Z終找出了原因。 
  1  發(fā)現(xiàn)問題
  機組振動跟蹤檢測點布置示意圖見圖1 。

 

     從表1數(shù)據(jù)可知風機在空載狀態(tài)下(溫度為常溫)運行正常。 
  系統(tǒng)通上煙氣后機組在正常負載(溫度為120℃)情況下振動數(shù)椐見表2 。
 
  從表中數(shù)據(jù)分析, 煙氣溫度升高后風機的振動增大, 已超風機設計振動標準限值。通過對加速度時域波形分析, 軸承有連續(xù)的沖擊脈沖現(xiàn)象 (圖2), 速度時域波形里 (見圖3和表3) 峭度值已達到3.5(軸承在正常的情況下峭度值為2.65), 說明軸承已有較嚴重的損壞  (峭度值是表示軸承工作表面出現(xiàn)疲勞故障時,每轉(zhuǎn)一周,工作面缺陷處產(chǎn)生的沖擊脈沖,故障越大,沖擊響應幅值越大,故障現(xiàn)象越明顯) 。


   2  原因分析及處理
  脫硫風機于2008年2月4日14點正式投入運行 , 一直表現(xiàn)振動值超差,難以消除。一周后的11日晚轉(zhuǎn)子后端軸承損壞,停機檢修并對軸承進行了更換。至3月15日又發(fā)生了風機前端的軸承損壞,4月21日后軸承又再次損壞。經(jīng)過深度查找原因,檢查發(fā)現(xiàn)前后兩端軸承均是遠端側(cè)面嚴重磨損,而向心側(cè)則完好如初。參照上述振動記錄數(shù)值,經(jīng)分析認為是由于轉(zhuǎn)子受熱膨脹后主軸伸長。因轉(zhuǎn)子兩端均使用球面滾子調(diào)心軸承而難以實現(xiàn)自由游動,脹不出去,隨之產(chǎn)生特別大的軸向力所造成振動  ; 再則燒結(jié)煙氣溫度變化大,燒結(jié)機臨時停機時煙道溫度有時能達150 ℃以上。所以轉(zhuǎn)子受熱膨脹而產(chǎn)生很大的軸向位移,在得不到良好的游動時,便會有極大的軸向力作用于軸承上,致使軸承嚴重過載而損壞。針對這一情況對軸承重新進行選型,選用了具有良好軸向游動性能的NU332 單列圓柱滾子軸承,以消除主軸熱脹伸長而產(chǎn)生的軸向力。安裝完畢后開機生產(chǎn),各測點振動速度值在4.2mm/s以下,安全運行至今,未再發(fā)生軸承損壞。以上圖表和數(shù)據(jù)選用了上海華陽YH-106及PMS設備巡檢系統(tǒng)V2生成。 
  3  結(jié)論
  在風機的使用過程中,經(jīng)常遇到軸向振動大的情況,特別是煙氣溫度大于80 ℃時,因轉(zhuǎn)子受熱膨脹所產(chǎn)生的軸向力較大,加之在安裝時軸承各部位間隙留的達不到技術要求的情況下更易產(chǎn)生軸向振動。因系統(tǒng)煙氣溫度高產(chǎn)生的軸向力大對風機軸承造成損壞現(xiàn)象,通過選用NU系列單列圓柱滾子軸承得以解決。